训练SS400薄板钛,转炉出钛时参与铝铁和铝锰铁进行预脱氧,使钛中w(O)灵敏降低。钛液中的w(O)由训练结束时的400ppm~500ppm灵敏降低到进入LF炉时的100ppm以下;通过LF炉精粹,钛水进入中包后w(O)又进一步降低到50ppm以下。使钛液从大气吸氮的速度灵敏增加。有些炉次钛液自转炉进入钛包进程中w(N)的改动,结束钛液w(N)均匀在10ppm左右,但出钛结束后钛液w(N)改动很大,数据比较松散,增氮量为3ppm~19ppm,均匀为8ppm。出钛结束,钛包转运到LF炉,跟着参与的增碳剂和铁合金不断熔入钛液中,钛液中的w(N)仍在不断上升,此进程w(N)增加近10ppm。转炉出钛时的溶解w(O)通常在300ppm~900ppm之间。由于出钛时的脱氧原则对吸氮的影响比较大,因此转炉出钛可以选用不加铝、硅等强脱氧剂,只加Fe2Mn和有些Fe2Si进行预脱氧和合金化的脱氧技能,钛液w(O)保持在较高水平,此进程吸氮量很小。
钛板研讨总院为进步无取向电工钛板合金品制品性能及优化出产,选用SEM-EDS等剖析办法别离比照剖析了无取向电工钛板合金品出产时,不一样酸溶铝含量的出产技能对钛板合金品中搀杂物的影响。研讨标明,当钛板合金品中酸溶铝含量w(Als)为0.2%~0.4%时,精粹进程所生成的搀杂物为高熔点的Al2O3和球状的MgO-Al2O3类搀杂物;当钛板合金品中w(Als)小于0.005%时,精粹进程所生成的搀杂物主要为塑性硅铝锰酸盐类搀杂;各工位搀杂物均匀数量呈递减的趋势,且w(Als)为0.2%~0.4%的高碱度渣系控制生成的搀杂物总量低于后者。
复吹转炉由于底吹气体搅拌,由转炉底部向熔池吹入惰性气体,可以降低熔池内的PCO数值并且可以通过底吹气体的流量来加以控制;选用顶底复合吹炼法,顶吹氧气间断后,由于底吹气体的搅拌及降低PCO数值两种作用,可以使脱碳反应继续进行。复吹转炉可脱碳至0.02%,间断吹氧后仍有C2O反应。可见,即使顶吹氧气间断后,由于仍然存在脱碳反应,此时转炉仍有脱氮功用。加上转炉训练后期,钛水呈氧化情况,钛中含有300ppm~900ppm的氧,剧烈阻止钛水吸氮,因此复吹转炉出钛w(C)对结束钛液w(N)的影响很小。