金达钛业生产部积极响应集团号召,开展全员创新活动,自1月份试验反应器进行打磨除锈缩短渗钛反应器准备时间,截至目前效果显著,有效降低盐酸的使用量和废酸的排放量,同时提高了产品的稳定性并大幅提高了工作效率。
2018年1月初,还蒸车间决定对盐酸除锈粉刷钛粉反应器渗钛法进行改造,取消反应器泡酸环节,缩短渗钛反应器准备时间。采用对反应器进行打磨除锈,用废钛取代钛粉进行渗钛。
以前坩埚渗钛的渗钛效果一直不理想,钛粉渗透不充分,反应器产品质量Fe指标不稳定造成产品降级。经改造,用废钛蒸馏渗钛法,反应器内壁外观呈银白色,渗透全面深入。反应器生产出的产品Fe指标稳定在1级水平,渗钛效果大有改善,有效地规避了Fe含量超标的问题。
据悉,此方法在车间全面推广后,将大幅减少盐酸的使用量近70%,同时将有效降低废酸的排放量。以前盐酸浸泡除锈周期较长,一般要浸泡7-8天,而打磨除锈只需要2天就能完成,废钛拆装方便快捷,较粉刷钛粉省时省力,有效的提高了工作效率。取消了盐酸和钛粉,又解决了废酸无处排放的环保问题,有效的降低了生产成本。